中正锅炉30余年实时掌握市场动向,分析用户需求,攻关克难,找出科学的办法把工业锅炉的节能减排工作做到实处,切实为用户提升效益的同时为我国的环境保护减少一个污染源。
如皋市泰尔特染整有限公司成立于1999年,二十多年一直专注于纺织品漂白、印染布、针织布的加工销售。在考察了众多锅炉生产企业之后,泰尔特染整有限公司被中正锅炉的高品质设备和精细化服务所打动。在采购了1台900万大卡的导热油锅炉之后,又购买了一台6吨的WNS系列燃气蒸汽锅炉,以满足生产线对温度的不同需求,100t/h生物质燃料蒸汽锅炉公司。
火电厂锅炉水冷壁管的腐蚀、磨损原理:火电厂锅炉水冷壁管的腐蚀、磨损原理十分复杂,主要与灰分和烟气颗粒的冲蚀、燃煤的含硫量和炉膛火焰温度有关。通常,锅炉运行过程中的炉温高于1 600℃ ,由于硫、硫化物及其他杂质的存在,锅炉水冷壁受到高温腐蚀的现象十分普遍。因为燃煤在燃烧过程中会产生碱金属盐、钒盐、二氧化硫、硫化氢、三氧化硫等多种物质,它们在高温作用下与构成水冷壁管的金属发生作用,对水冷壁进行动态腐蚀。
30吨链条燃煤锅炉低吨位改造燃烧系统:①流化床:流化床由布风板及风帽组成,布风板与锅炉下部钢架固定联接。流化床有效面积1.4m2,共布置风帽100个,风帽上小孔直径为咖6 mm,风帽由耐热钢制造,平均风速为35 m/s。流化床内采用分级燃烧,一次风由布风板进入燃烧室,二次风由密相区与稀相区结合面送入,床内不布置埋管;②分离器:在炉膛出口采用高温旋风分离器,烟气从旋风筒入口切向进入,烟气入口速度在22 m/s左右,分离器出口喉管用310S耐热不锈钢制成,工作温度为900℃左右。分离器简体用磷酸盐异形砖砌筑而成,分离筒直径1500 mm;③返料器:采用2台流化床式返料器,其结构采用“U”型非机械密封阀,返料器内布置小型风帽,且对“U”型阀两边配以不同的风帽小孔孔径,保证了返料风、松动风的正常;④炉墙:考虑到原锅炉的炉墙为重型炉墙,在不改变原锅炉房基础负荷的前提下,本锅炉的炉墙仍采用重型炉墙。内衬采用耐火砖砌筑,耐火砖外用红砖砌筑,关键部位采用流化床专用耐磨耐火浇注料及磷酸盐耐磨砖,过热器后炉墙基本不变;⑤辅机系统:原锅炉的鼓风机、引风机进行更换,增加二次风机和给煤机。改造后锅炉给煤机采用1台∮219螺旋给煤机,布置在炉前侧,给煤系统由调速电机、减速机和螺旋绞龙3部分组成。根据锅炉负荷,风机选型如下:一次风机型号为9-16N07.ID,配用电机75 kW,2 900转/分;二次风机型号为9 -19N08D,配用电机15 kW,2 900转/分;引风机型号为Y6 - 41NO11. 7D,配用电机75kW,1 480转/分,100t/h生物质燃料蒸汽锅炉公司。
总线是控制站内部/O控制总线,主控制卡、数据转发卡、I/O卡通过SBUS 进行信息交换,主要功能是扩展I/0机笼单元和机柜。用途:主控制卡与数据转发卡之间进行信息交换的通道电气标准:EIA的RS-485标准通信介质:特性阻抗为120Q的八芯屏蔽双绞线拓扑规范:总线形结构,节点可组态传输方式:二进制码
100t/h生物质燃料蒸汽锅炉公司,近年来,中正锅炉进行大规模的焊接工艺革命,淘汰了效率低下,稳定性差的传统手工焊作业,采用高效率,稳定性好的机械焊、自动焊进行生产。充实更新了大量的进口自动焊接设备,实现从锅筒、膜式壁、蛇形管到钢架等所有主要部件焊接的自动化。同时在焊接过程中,大量使用了焊接变位器,使焊接位置始终处于理想的平焊位置,并通过严格控制焊前清理和坡口尺寸,使焊缝质量具有了可靠的保障。
锅炉发生缺水的原因1、监盘人员对水位监视不够或误操作。2、给水自动调节器失灵,给水调节装置故障。3、水位指示不正确,使运行人员误判断而操作错误。4、给水管路,给水泵发生故障,致使给水压力下降。5、省煤器或水冷壁爆破。
我们酿酒行业对蒸汽需求是不可缺少的,而且对蒸汽品质有一定的要求,经运行后证明,中正锅炉此次提供的这台锅炉完全符合我们的要求,且燃料燃烧十分充分,热效率也很高,给我们节约了不少成本。同时经检测,符合NOx≤30mg/Nm3的排放要求,满足了现如今严格的环保规定,使锅炉热效率高达98%以上。